MELHORIA NO PROCESSO DE soldagem dos componentes porta micro USB e câmera digital NA PLACA mãe de TABLETS
Item
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Tipo do ITEM
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Dissertação de Mestrados
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Título da Dissertação ou Tese
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MELHORIA NO PROCESSO DE soldagem dos componentes porta micro USB e câmera digital NA PLACA mãe de TABLETS
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Descrição
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A atual indústria de produtos eletroeletrônicos, mais especificamente direcionada ao processo de soldagem dos componentes, apresenta características extremamente dinâmicas e de constante busca pelo aperfeiçoamento nos seus processos de fabricação, buscando uma maior eficiência e redução dos custos. É nesse contexto que no processo de fabricação da placa principal em tablets, na fase de linha piloto foi gerado um índice de defeitos de 16,33%. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise e implementação de melhorias no processo buscando reduzir os índices de falhas para alcançar as metas de qualidade estabelecidas pela empresa que eram de no máximo 2% de defeitos e consequente redução nos custos de produção. Os métodos e as técnicas utilizadas foram as ferramentas da qualidade: ciclo PDCA, diagrama de causa e efeitos e 5W2H. O trabalho foi dividido em dois estudos de caso relacionados às falhas porta USB não funciona e interferência na câmera, pois esses dois modos de falhas somam 97,14% sobre o total de defeitos e são considerados componentes críticos uma vez que danificados podem inutilizar funcionalidades vitais para o produto. Foram implantadas duas soluções: adicionar corner glue nos cantos do processador para reduzir o stress mecânico e a implantação de pallets de durestone para manter o alinhamento do conector na soldagem no forno de refusão. Os resultados obtidos mostram uma redução dos índices de falhas na linha para 0,61%, o que evitou a instituição gerar um número estimado de 31.740 placas defeituosas sobre o total a ser produzido. O custo total economizado com logística de reparo dessas placas foi de aproximadamente USD 957.969,64.
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Abstract
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A atual indústria de produtos eletroeletrônicos, mais especificamente direcionada ao processo de soldagem dos componentes, apresenta características extremamente dinâmicas e de constante busca pelo aperfeiçoamento nos seus processos de fabricação, buscando uma maior eficiência e redução dos custos. É nesse contexto que no processo de fabricação da placa principal em tablets, na fase de linha piloto foi gerado um índice de defeitos de 16,33%. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise e implementação de melhorias no processo buscando reduzir os índices de falhas para alcançar as metas de qualidade estabelecidas pela empresa que eram de no máximo 2% de defeitos e consequente redução nos custos de produção. Os métodos e as técnicas utilizadas foram as ferramentas da qualidade: ciclo PDCA, diagrama de causa e efeitos e 5W2H. O trabalho foi dividido em dois estudos de caso relacionados às falhas porta USB não funciona e interferência na câmera, pois esses dois modos de falhas somam 97,14% sobre o total de defeitos e são considerados componentes críticos uma vez que danificados podem inutilizar funcionalidades vitais para o produto. Foram implantadas duas soluções: adicionar corner glue nos cantos do processador para reduzir o stress mecânico e a implantação de pallets de durestone para manter o alinhamento do conector na soldagem no forno de refusão. Os resultados obtidos mostram uma redução dos índices de falhas na linha para 0,61%, o que evitou a instituição gerar um número estimado de 31.740 placas defeituosas sobre o total a ser produzido. O custo total economizado com logística de reparo dessas placas foi de aproximadamente USD 957.969,64.
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Língua do arquivo
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português
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Data da Defesa
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Desconhecido
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Autor
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CRISTIANO MOURÃO DA FONSECA
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Orientador
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Dr. Roberto Tetsuo Fujiyama
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Local
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UFPA - Belem 2014